項目背景
大唐某電廠機組為1000MW超超臨界燃煤汽輪發電機組,該臺發電機配置1套定冷水系統。定冷水經過過濾器濾除機械雜質,從發電機勵端進入定子線圈,從汽端匯流后排水水箱,不斷循環,系統設有水質預處理裝置,防止水對線圈的腐蝕。發電機運行中線棒產生熱量,依靠水(線棒內)和氫氣(線棒外)帶走,達到降低發電機線棒及本體溫度的目的。除此以外,該發電機配套電化學式氫表檢測裝置,分別在8個測點進行檢測,其中4個測點用于封閉母線,1個測點用于定子冷卻水箱,2個測點用于發電機軸承回油箱檢測,備用1個測點。在巡檢過程中,發現H?存在漏氫現象,但無法滿足漏氫量精確檢測,無法判斷是否待停機檢修,因此擬加裝氫表及定冷水含氫量在線監測裝置,明確檢修方案,加強對發電機安全運行的監測,以滿足《防止電力生產事故的二十五項重點要求》中的相關規定。
現場實施
為1號機組加裝發電機定冷水含氫量檢測裝置1套,對現場定冷水路進行改造,以便現場布置取樣管路、測量回水箱管道,并敷設所需供電電纜、信號電纜等。
應用情況
設備投入運行后,通過實時在線監測1號機定冷水含氫量,很快明確了漏氫現象,準確地測量出氫氣泄露量,并參照《防止電力生產事故的二十五項重點要求》及時給出建議停機檢修的建議,成功地預警了滲漏缺陷及其進一步影響。
5月12日,通過水樣分析,回水水路中的氫含量達到12.716g/L,進水水路氫含量為2.677g/L。初步判斷該發電機組有漏氫情況發生。
3月13日,通過水樣分析,回水水路中的氫含量達到45.447g/L,進水水路氫含量為26.054g/L,判斷該發電機組有漏窯情況發生,并且通過虹可視膠布判斷漏點。該數據經大唐中南院專家認定,數據有效,具有參考價值,能夠作為判斷依據。該結論已上報撫州電廠領導。


